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媒體摘要

酒鋼集團(tuán)公司實(shí)施“三化”改造釋放發(fā)展動(dòng)能

時(shí)間:2020-10-21 08:34?? 責(zé)任編輯:新聞中心

 本報(bào)訊 關(guān)鍵檢測(cè)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)掌握、實(shí)時(shí)感知設(shè)備傳回的報(bào)警、爐內(nèi)運(yùn)行情況一目了然……在40余項(xiàng)綠色化、信息化、智能化技術(shù)的加持下,酒鋼7號(hào)高爐長(zhǎng)出了“眼睛”“鼻子”,“看”得見(jiàn)全景、“嗅”得到隱患,變得“耳聰目明”。

    從“黑粗重”到低碳綠色、智能集約,7號(hào)高爐正朝著安全、長(zhǎng)壽、優(yōu)質(zhì)、低耗、高效目標(biāo)加速邁進(jìn),僅一個(gè)月時(shí)間實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)達(dá)標(biāo),目前日產(chǎn)達(dá)5500噸以上,煤比達(dá)125公斤/噸,燃料比實(shí)現(xiàn)550公斤/噸,主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均保持強(qiáng)勁增長(zhǎng)勢(shì)頭,新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換提速,畫出了一道“穩(wěn)中有進(jìn)、穩(wěn)中向好”的上揚(yáng)曲線。

    綠色成為最亮底色

    走近7號(hào)高爐,周圍林木綠意盎然,花朵迎風(fēng)搖曳,酒鋼紅色LOGO在藍(lán)天白云的映襯下熠熠生輝……

    “在7號(hào)高爐優(yōu)化升級(jí)過(guò)程中,除達(dá)到國(guó)家規(guī)定的環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)外,我們還自加壓力,重污染、高能耗項(xiàng)目堅(jiān)決拒之門外。”7號(hào)高爐黨支部書記李剛說(shuō),煉鐵最擔(dān)心的是在出鐵、上料過(guò)程中產(chǎn)生煙塵,為此,7號(hào)高爐新增了高爐爐前、礦槽兩套50萬(wàn)立方米濾袋箱式除塵器,增加2萬(wàn)平方米的過(guò)濾面積,并對(duì)除塵管道產(chǎn)塵點(diǎn)進(jìn)行煙塵捕集器改造,減少煙塵外溢,改善除塵效果。優(yōu)化升級(jí)后,除塵系統(tǒng)排放濃度降低到8.6mg/m3以下,不僅能夠滿足行業(yè)要求,而且提前達(dá)到國(guó)家小于10mg/m3超低排放標(biāo)準(zhǔn)。

    以往,高爐料罐均壓煤氣直接向大氣放散,產(chǎn)生的煙塵、煤氣和噪音會(huì)對(duì)周邊環(huán)境造成一定程度的污染,同時(shí)浪費(fèi)煤氣資源。在優(yōu)化升級(jí)中,7號(hào)高爐引進(jìn)國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的料罐均壓煤氣回收技術(shù),可以將料罐均壓煤氣引入干法布袋除塵器,回收至凈煤氣管網(wǎng),不僅煤氣得到了循環(huán)利用,而且降低了粉塵排放量。開(kāi)爐投產(chǎn)后,料罐放散煤氣回收率可達(dá)85%以上,大大提升了節(jié)能減排成效。

    傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)“減污增綠”,7號(hào)高爐投產(chǎn)以來(lái),通過(guò)精心運(yùn)行和有效管理,各環(huán)保設(shè)施運(yùn)行效果良好,最大程度降低了原燃料、原材料及各種資源消耗,“綠色”已然成為7號(hào)高爐最亮底色。

    數(shù)據(jù)提供智慧決策

    過(guò)去,如果沒(méi)有經(jīng)過(guò)“千錘百煉”練就一雙“火眼金睛”,很難預(yù)測(cè)出高爐內(nèi)部變化趨勢(shì)。如今,高爐不再是“黑箱子”,溜槽及料面紅外熱成像、配套全爐檢漏、風(fēng)口成像、水溫差在線監(jiān)測(cè)、爐缸侵蝕模型5項(xiàng)信息化技術(shù)的應(yīng)用,使高爐從外向內(nèi)、從下至上的運(yùn)行狀態(tài)逐一得到檢測(cè)和監(jiān)控,為高爐調(diào)劑和操作提供可靠數(shù)據(jù)支撐。

    7號(hào)高爐優(yōu)化升級(jí)前,由于爐缸部分檢測(cè)設(shè)備損壞,爐底、鐵口、風(fēng)口等關(guān)鍵區(qū)域溫度監(jiān)控手段不完善,爐缸關(guān)鍵部位侵蝕燒損不能及時(shí)預(yù)警,極易造成爐缸燒穿等事故。此次優(yōu)化升級(jí),引進(jìn)了國(guó)內(nèi)先進(jìn)的3D爐缸侵蝕模型,增加了1655臺(tái)傳感器、740支熱電偶,實(shí)現(xiàn)高爐“心臟”實(shí)時(shí)監(jiān)控,重點(diǎn)監(jiān)控爐底、鐵口區(qū)、風(fēng)口區(qū)、象腳區(qū)等薄弱環(huán)節(jié)侵蝕情況,建立了國(guó)內(nèi)最先進(jìn)的高爐爐缸侵蝕模型,可以做到事故提前預(yù)警,更加保證了設(shè)備設(shè)施本質(zhì)安全。

    高爐冷卻的目的在于增大爐襯內(nèi)的溫度梯度,致使1150℃等溫線遠(yuǎn)離高爐爐殼,從而保護(hù)某些金屬結(jié)構(gòu)和混凝土構(gòu)件,使之不失去強(qiáng)度。為延長(zhǎng)爐襯工作能力和高爐使用壽命,以往都需要看水工分區(qū)、分點(diǎn)檢測(cè)冷卻水量和溫度差變化情況。“7號(hào)高爐大約有600多塊冷卻壁、3000多根冷卻水管,人工測(cè)量不能及時(shí)有效掌握高爐熱制度變化,高爐操作調(diào)劑憑經(jīng)驗(yàn)、靠推測(cè),效果不佳。”李剛說(shuō),因此,7號(hào)高爐采用了國(guó)內(nèi)先進(jìn)的全爐檢漏技術(shù),增設(shè)了283臺(tái)流量計(jì),全面監(jiān)控高爐冷卻水系統(tǒng)每根水管的運(yùn)行狀態(tài),為高爐“血液循環(huán)”提供診斷依據(jù)。

    高爐裝上“最強(qiáng)大腦”

    “就像是高爐專家,既懂傳熱學(xué)、煉鐵學(xué),還會(huì)冶金、物理、化學(xué)等多學(xué)科知識(shí),可實(shí)時(shí)為高爐調(diào)劑操作支招、診斷。”李剛說(shuō),酒鋼從2017年3月開(kāi)始建設(shè)煉鐵大數(shù)據(jù)智能互聯(lián)平臺(tái),目前,本部1—6號(hào)高爐已初步實(shí)現(xiàn)大數(shù)據(jù)共享和終端顯示,7號(hào)高爐優(yōu)化升級(jí)過(guò)程中,在實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)共享和終端顯示的基礎(chǔ)上,新增二級(jí)推理系統(tǒng)、智能預(yù)警、診斷等功能,努力把7號(hào)高爐建成一座真正的智能化高爐,提升酒鋼煉鐵智能化水平。

    煉鐵大數(shù)據(jù)智能互聯(lián)平臺(tái),融合了工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)大數(shù)據(jù)、機(jī)器學(xué)習(xí)、工藝機(jī)理模型等技術(shù),搭建了高爐煉鐵過(guò)程工藝優(yōu)化和安全診斷體系,打破了煉鐵信息孤島,實(shí)現(xiàn)了煉鐵生產(chǎn)過(guò)程的數(shù)字化、智能化。

    煉鐵大數(shù)據(jù)智能互聯(lián)平臺(tái)建立了高爐穩(wěn)定運(yùn)行的智能預(yù)警體系,通過(guò)增加智能傳感器,并且應(yīng)用物聯(lián)網(wǎng)技術(shù),實(shí)現(xiàn)對(duì)高爐原料質(zhì)量的有效監(jiān)控,結(jié)合質(zhì)量智能預(yù)警聯(lián)動(dòng)模型和產(chǎn)線一體化鐵水質(zhì)量管控追溯系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)高爐入爐原料質(zhì)量的實(shí)時(shí)自動(dòng)分析預(yù)警、自動(dòng)診斷、自動(dòng)聯(lián)合,再加上高爐工長(zhǎng)的操作判斷和操作標(biāo)準(zhǔn),對(duì)高爐進(jìn)行操作調(diào)劑,更能保障高爐穩(wěn)定運(yùn)行。如今,現(xiàn)場(chǎng)操作人員還可通過(guò)手機(jī)、PC電腦終端,實(shí)時(shí)查看每座高爐的數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)、模型分析、報(bào)表及高爐之間的數(shù)據(jù)對(duì)標(biāo)等,更好地指導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)。

    (殷藝)
    甘肅工人報(bào)2020.10.21